摘要 介紹了香海熱電廠高壓風(fēng)機(jī)的電動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇葉片脫落引起振動(dòng)故障的識(shí)別分析診斷處理過程及結(jié)果,通過頻語分析等手段,排除假象找到振動(dòng)的根本原因,迅速及時(shí)解決問題。
旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)監(jiān)測(cè)與故障診斷在電廠中有著重要的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,根據(jù)對(duì)機(jī)械振動(dòng)信號(hào)的測(cè)量與分析,可以提前發(fā)現(xiàn)故障,及時(shí)處理,消滅故障于萌芽之中,避免事故擴(kuò)大使設(shè)備損壞釀成不可挽回的巨大損失?,F(xiàn)將熱電廠應(yīng)用這項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)確判斷解決了一起典型故障的過程,介紹給大家。
一、發(fā)現(xiàn)問題
2002年12月20日,香海熱電廠1#爐高壓風(fēng)機(jī)(美國產(chǎn)海本多級(jí)離心機(jī)),在日常檢測(cè)中發(fā)現(xiàn),測(cè)點(diǎn)8(圖1)軸承水平振動(dòng)比平時(shí)大出五倍,最大振動(dòng)有效值7.6mm/s(圖2),已嚴(yán)重超過標(biāo)準(zhǔn)。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率110kW,轉(zhuǎn)速3000r/min,通過增速器(i=1.288)使風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3860r/min。
二、故障分析與處理
1.故障前后
測(cè)得的振動(dòng)速度有效值見表1,從表1中可以看出,振動(dòng)最大的是風(fēng)機(jī)外側(cè)軸承水平振動(dòng)8H(7.6mm/s),振動(dòng)變化率最大的是風(fēng)機(jī)內(nèi)側(cè)軸承水平振動(dòng)7H(6倍)。據(jù)此并不能說明故障點(diǎn)的準(zhǔn)確位置和故障原因,需進(jìn)一步進(jìn)行頻譜分析。
2.對(duì)照故障前后風(fēng)機(jī)外側(cè)軸承水平振動(dòng)頻譜圖3和圖4,可以看出圖中有兩個(gè)較大的峰值,其特征頻率分別為3853r/min和2989r/min。前者為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,后者為電機(jī)轉(zhuǎn)速。正常時(shí)(圖3),風(fēng)機(jī)的振動(dòng)水平大于電機(jī)。而故障時(shí)(圖4),電機(jī)振動(dòng)水平不但遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于正常時(shí)的水平,而且也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于風(fēng)機(jī)水平。因此初步判斷振動(dòng)原因在電動(dòng)機(jī)及低速齒輪軸部分。
3.再對(duì)照故障前后其他測(cè)點(diǎn)的頻譜特征,發(fā)現(xiàn)都存在這樣一個(gè)現(xiàn)象,即都像風(fēng)機(jī)外側(cè)軸承水平振動(dòng)那樣有一個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)速一倍頻的突增,進(jìn)一步說明振動(dòng)原因在電動(dòng)機(jī)及低速齒輪軸部分(限于篇幅,僅選示電機(jī)外側(cè)軸承垂直振動(dòng)1V故障前后頻譜圖5、圖6)。
4.為審慎起見,查看各滾動(dòng)軸承的狀態(tài)變化,通過觀察各軸承部位測(cè)點(diǎn)的尖峰能量(gSE值及頻譜圖,均正常,無明顯變化,故可排除軸承故障的可能性。gSE值是美國 ENTEK公司產(chǎn)品中特有的測(cè)高頻能量的一個(gè)參數(shù),經(jīng)驗(yàn)證對(duì)滾動(dòng)軸承的狀態(tài)監(jiān)測(cè)很有效)
5.現(xiàn)在目標(biāo)鎖定電動(dòng)機(jī)及低速齒輪軸部分:故障特征頻率為一倍頻,通常對(duì)應(yīng)故障有不平衡、軸彎曲、基礎(chǔ)松動(dòng)、共振等。
首先,檢查電機(jī)基礎(chǔ)及齒輪箱部分,排除了松動(dòng)及共振故障的可能性;檢查各部溫度均正常,排除局部摩擦過熱造成熱變形彎曲的可能;考慮故障的突發(fā)性,并且通常電機(jī)轉(zhuǎn)速的一倍頻反映的是不平衡,因此故障可能性比較大的就是電機(jī)平衡被破壞了。
6.另分析所測(cè)相位情況,電機(jī)外側(cè)(即電極風(fēng)扇側(cè))水平1H與垂直1V相位差接近90°(垂直與水平振動(dòng)相位差接近90°也是不平衡的一個(gè)特征),但電機(jī)內(nèi)側(cè)軸承位置卻無此種現(xiàn)象,說明不是電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生了不平衡,而且電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子都是整裝的,突然發(fā)生不平衡的可能性很小。電動(dòng)機(jī)最薄弱處當(dāng)屬其端部冷卻風(fēng)扇,發(fā)生風(fēng)扇故障而引發(fā)局部不平衡的可能性是很大的,這也與只是電機(jī)外側(cè)(即電極風(fēng)扇側(cè))出現(xiàn)90°相位差的情況相吻合,因此判斷電機(jī)局部不平衡,建議檢查電動(dòng)機(jī)外側(cè)冷卻風(fēng)扇。
根據(jù)上述分析,及時(shí)停機(jī)檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn):電機(jī)風(fēng)扇的6個(gè)扇葉掉了1個(gè),造成了不平衡。風(fēng)扇修復(fù)后測(cè)得振動(dòng)頻譜圖如圖7,振動(dòng)有效值見表2。各點(diǎn)振動(dòng)均恢復(fù)正常。如故障時(shí)最大的風(fēng)機(jī)外側(cè)軸承水平振動(dòng)8H由7.6mm/s降為2.3mm/s。
三、小結(jié)
此次振動(dòng)故障原因在電機(jī)處,而振動(dòng)最突出的卻在風(fēng)機(jī)處。若按常理,頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳,則無法對(duì)癥消除故障,這正是狀態(tài)監(jiān)測(cè)診斷技術(shù)的優(yōu)勢(shì)所在,尤其對(duì)區(qū)分變速機(jī)械的振動(dòng)原因很有用。